600MW机组保护升级,可靠性提升45%,系统改造方案
现在咱们聊一聊600MW汽轮机组保护系统的升级改造。这事儿可不是小事儿,老式的继电器保护系统确实不太灵光了,常常出现误动作或者该动作的时候掉链子。升级改造后,保护系统的可靠性能提升45%左右,误动率能降到1%以下,还能实现故障录波和在线监测功能。这活儿看着挺吓人,但只要掌握要领,步步为营地来,还是能搞定的。
老系统的那些个毛病
记得刚来电厂那会儿,就被老式继电保护系统给折腾得够呛。这玩意儿跟个老古董似的,用的都是机电式继电器,灵敏度差,还特别容易受温度和振动影响。有一回机组跳闸,我们翻来覆去排查了好几天,最后发现是继电器触点氧化打不开。
老系统最大的问题就是:
机电继电器触点容易氧化
保护定值整定精度低
系统响应时间长,有时候都超过100ms了
没法记录故障波形,查找原因只能靠经验猜
温馨提示:老系统检查时一定要注意继电器触点的状态,如果发现有氧化现象,赶紧用砂纸打磨下。
数字化改造方案
改造方案主要是用微机保护装置替代原来的继电器保护。这套系统主要包括:
主控保护单元
现场采集单元
操作员站
工程师站
重点是要把采集单元安装到位,这玩意儿得离测点近点,不然容易受干扰。系统网络用的是光纤通信,抗干扰能力杠杠的。
系统架构示意:
主控保护单元 <-> 光纤网络 <-> 现场采集单元
操作员站 - 工程师站
改造过程中那些坑
说实话,改造过程真是让人头大。有一回安装采集单元的时候,我把接线端子接反了,结果测出来的数据跟真实值差了十万八千里。还有一次,光纤通信老是断断续续的,折腾了好久才发现是光纤弯曲半径太小了。
温馨提示:安装采集单元时,一定要先确认接线端子的正负极,别像我一样犯傻。
新系统有啥好处
新系统上了以后,那感觉就一个字:爽!保护动作时间缩短到30ms以内,精确度提高到0.5%。最爽的是有了故障录波功能,每次跳闸都能把故障前后的数据记录下来,分析起来就方便多了。
还有个好处是能在线监测设备状态,要是轴承温度有异常,系统马上就报警,根本不用等到人工巡检才发现。
调试和验收那些事
调试阶段可有意思了。记得有一次,死活测不出保护动作值,我都快崩溃了。后来发现是测试电流没打到位,就调整了下测试仪的输出,立马就好了。
验收的时候也挺逗,领导非要看故障模拟试验。我就给他演示了一把轴承温度超限保护,那叫一个干脆利索,领导直接竖大拇指。
温馨提示:调试时要特别注意测试信号的幅值,太小的话可能达不到保护定值。
运行维护那些事儿
新系统虽然好,但也不是无懈可击。定期要做这些检查:
检查采集单元的供电电压
测试保护回路的绝缘电阻
检查光纤通信质量
校验各种传感器的精度
还有就是要定期备份保护定值和系统配置,省得哪天系统挂了找不到参数。
说实在的,经过这次改造,机组的可靠性确实提升不少。以前一年得跳三四次闸,现在基本上一年顶多跳一次,而且每次都能通过故障录波数据快速找到原因。这么说吧,投资是挺大的,但绝对值这个钱!
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