4月20日晚上9点半
7500公里外德国的亚琛市
2名恒立液压股份有限公司工程师
Sebastian Haardt和潘阳
正通过微信
调试着恒立液压铁水转运车
经过一个多小时远程控制
这条我国国内唯一的
全自动铁水转运车正式投入运行
“起初,我们在调试中发现,转运小车装载铁水后,在轨道上移动存在倾斜问题,内部技术人员无法解决该难题。”恒立液压股份有限公司铸造二部造型科主管石玉明告诉说,随后,企业立即通过微信视频咨询2位德国工程师,利用远程指导的方法,通过外籍专家“线上遥控”,解决了转运车调试中出现的近100个问题,让转运车顺利投入使用,化解了企业全自动化的难题。
去年,恒立投资5个亿用于打造铸造智能工厂,全自动铁水转运车就是其中之一。“目前,国内还没有类似的设备,全球仅德国等为数不多的欧洲国家拥有,因此,全自动铁水转运车调试在国内没有任何参考,调试起来对外籍专家的依赖很高。”石玉明介绍说。
“年前外籍专家回到德国后,受到国内疫情影响,无法按时来常,企业本来打算等国内疫情过去之后,外籍专家回来了再进行设备调试。”恒立液压股份有限公司铸造二部总经理马艳东告诉记者,后来国外疫情爆发了,外籍专家来常日期无法确定下来,但是企业复工迫在眉睫。
“决定采用线上调试,一方面是为了加快复工复产脚步,另一方面是为了锻炼员工的能力。”马艳东告诉记者,以前外籍专家在的时候,遇到设备问题,很多他们都会自己直接解决了。“而这次设备调试,是我们员工全程参与进去的,每一个步骤和问题都弄清楚了原委,这对员工的成长有很大的帮助。”
“传统的铸件铸造从加料、熔炼、铁水搬运、浇铸、打磨等工序都需要人工完成,其中,铁水搬运相对来说危险系数较高。”马艳东告诉记者,如今,转运小车能让大罐的铁水在轨道上来去自如,大大提高安全系数,而使用的人工也从可以从以前的4-5人,减少到1人。“全自动铁水转运小车的投入使用,标志着恒立把智能因子渗透到了车间的各个角落。”
马艳东透露,目前,恒立液压投入5亿元,从德国引进的“KW静压造型线”也开始尝试线上调试。“该造型线调试好后,可为企业减少300人工,提高69%效率。”
记者短评
当前,恒立液压等一批武进智能制造企业正在全力打造智能工厂,为企业后续发展提供强劲动力,不断增强武进智能制造知名度。在国际疫情形势严峻的情况下,恒立液压通过和外籍专家采用“线上调试”的方法,实现了智能制造推进的无缝衔接,正真打通了“全领域智能制造”的工作闭环。
武进日报社全媒体记者徐维庆 徐梦超
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