“拆解”出来的大效益
“一台计量泵报价12万,太贵了。”“光维修周期就需要半年。”在三友化纤一公司电仪车间主任办公室,三级专家、主任陈锐刚挂断电话,身旁的王俊坤、郭新刚、张志远就忍不住你一言我一语对厂家的报价“埋怨”起来。原来,公司从德国进口的粒子计数器,在使用过程中显示内部元器件计量泵出现问题,厂家提议将整套计量泵进行更换。面对这台“洋玩意”天价的更换费用,他们有些不甘心,便大胆提议对计量泵进行拆解。
说干就干。在周密研究后,二人对拆解下的计量泵进行上电检测,发现泵体运行进度条不显示,电机转速缓慢。“是存在阻力,还是控制系统问题?”带着问题王俊坤和郭新刚继续操作,最终他们将故障点锁定在计量泵的“心脏”——空心杯电机。他们将拆解下来的电机露出轴承后进行手转检查,发现轴承转动有阻力。凭借经验,王俊坤、郭新刚判断这就是问题所在。这下二人心里有了底,通过多次查询、反复对比,他们发现瑞典同类电机在功能、规格上与其高度近似,马上下单,换新。这台“重生”的粒子计数器又开始了它“效益攻坚”的新使命。
PS:相较于花十几万,更换整套计量泵,只花几千块换个空心杯电机,这个拆解“手术”真是做得值。而在修旧利废、挖潜增效的路上,唯有拿出硬碰硬的拼劲、实打实的韧劲,才能打通效益攻坚的“最后一公里”,助推集团“三转”战略落地。
创新“引线”巧打设备“补丁”
给设备本体漏点打上“铁补丁”,除了采用焊接方法外,还能有其它更好的解决办法吗?在三友氯碱乙炔车间破碎生产现场藏着不一样的答案。检修工朱海根据现场二期A线料仓下料分料器漏点尺寸,利用废旧角铁、钢材自制了特别的堵漏模具,经过为期一个多月的生产线上使用,丝毫未见堵漏模具与设备本体连接处出现漏料漏粉尘现象。
“这自制的堵漏模具是怎么做到不通过焊接方法,就能与设备本体保持严丝合缝的状态?”面对大家的疑惑,朱海在二期A线料仓下料分料器进行实际操作演示。“我在堵漏工具上方增加了可调节顶丝,通过紧固顶丝产生压力,抵抗电石下料的冲击力。”“自制的堵漏工具,不仅攻破了车间常规设备缝合‘伤口’作业方式,而且避免车间生产线数小时停车带来的生产损失,同时高效化解停车动火作业风险”同事们纷纷点赞。
PS:巧用创新“金钥匙”,打破惯性思维模式,是探索解决问题的“不二法宝”。当前正值效益攻坚的关键时期,更需要以创新为引擎,走出新路,不断激发潜力和动力,增强斗志和干劲,于挑战极限工艺技术中开拓新方法、躬耕新途径,于“开源节流”中,常学常新、常思常进,让创新“钥匙”在公司提质增效中发挥更大的作用。
◆供稿:刘 岩 郑小朋
◆编辑:班 歌
领取专属 10元无门槛券
私享最新 技术干货